米的厂房,原本用来生产铸件。
现在专门清理出来给他做试验。
十几台机床排列整齐,有车床、铣床、钻床,还有一台小型起重机。
虽然设备有些陈旧,但维护得不错。
“沈工,您看看还需要什么?”车间主任老刘陪在旁边。
沈良仔细检查了一遍设备:“基本够用。就是精度可能不太够。”
“这些机床都是五十年代的苏联货,精度比国产的要好一些。”老刘介绍道,“实在不行,我们可以想办法改造。”
沈良满意地点头。
他需要的并不是最先进的设备,而是能够精确执行加工指令的工具。
接下来几天,沈良开始制定详细的加工计划。
挖掘机样机虽然是缩小版,但涉及的技术环节一个都不能少。
液压系统、传动系统、控制系统、底盘行走系统,每一个部分都需要精心设计。
“液压缸的活塞杆必须用40cr钢。”沈良对着图纸向工人们解释,“表面要镀硬铬,粗糙度控制在0.4以内。”
“沈工,这个要求是不是有点高?”老师傅王大力皱着眉头,“我们的设备...”
“我知道难度很大。”沈良打断了他,“但这是核心件,质量不能妥协。实在不行,我们可以外协加工。”
王大力若有所思地点头。
他在机加工行业干了一辈子,深知精度对于液压件的重要性。
“那发动机呢?”年轻的钳工小李问道。
“发动机我们不造。”沈良摇头,“用现有的柴油机改装。重点是匹配问题。”
他在黑板上画了个简图:“发动机的功率曲线要和液压泵的需求曲线匹配,这样才能发挥最大效率。”
工人们听得云里雾里,但都能感觉到这个年轻技术员的不简单。
一周后,第一批材料到货了。
沈良亲自检查每一根钢材,每一个零件。
在那个质量控制体系还不完善的年代,这种谨慎是必须的。
“这批钢材有问题。”他指着几根圆钢说道,“碳含量超标了。”
供应商的代表一脸不解:“怎么可能?这是按照国标生产的。”
沈良没有解释,而是让人送到化验室检测。结果证实了他的判断。
“你是怎么看出来的?”老刘好奇地问。
“经验。”沈良淡淡一笑。
实际上,他是通过钢材的断面组织判断出来的。
这种技能在2024年早已不稀奇,但在1980年却显得神乎其神。
材料问题解决后,正式的加工工作开始了。
沈良每天泡在车间里,亲自指导每一道工序。
从零件的粗加工到精加工,从装配到调试,他都严格把关。
“这个孔的同轴度不行。”他指着一个液压阀体说道,“重新加工。”
“沈工,这已经是第三次了。”操作工人有些不满,“再这样下去,材料都要浪费光了。”
沈良坚持己见:“宁可报废,也不能